淺析液位計浮球卡住與聚乙烯工藝設計的關系注意
日期:2019-03-18 來源: 作者:
摘要:UNIPOLTM公司的UINIPOL聚乙烯氣相法在全國有30多套已經投產運行,經過對比研究,發現各套裝置的設計都有一些小瑕疵。為能給同類裝置設計起參考作用,結合各個裝置和實際生產情況,對這套技術的各個系統需要注意的工藝設計問題分別進行論述。
1.“四劑”系統(DC、T2、T3、原漿)
(1)DC/T3/原漿/T2液位計的設計
原因:DC的停留罐的液位計特別容易出問題,主要是液位計的浮球卡在上面下不來,或下來時滯后,導致C4065空不能第一時間發現。嚴重導致DC流量斷,影響生產,這種情況在西北二家石化都發生過。
建議:設計時,充分考慮到液四劑系統液位計問題。因此DC/T3/T2/原漿系統在油運的時候,不僅要標定好C4065、C4065、C4050、C1505的液位計,還要注意液位計歸零的問題,還有四個質量流量計的標定也是重中之重(本裝置使用的E+H質量流量計)。質量流量計一般本身質量沒有問題,但是要專業人員安裝。其次做好保溫,確保四劑流動性要好。建議在DCS中,做一個累積流量,使用時能及時發現儲罐是否用空。
(2)兩個靜態混合器設計
建議:DC、T3的靜態分離器在設計安裝的時候,一定要考慮到拆裝要方便,置換要方便,且zui好設計成一備一用。
原因:靜態混合器堵不堵取決于:①油運置換要干凈;②DC、T3、原漿流動性要好。
(3)T2系統卡口設計
建議:T2系統所有的卡扣有橡皮做隔墊。
原因:以達到防震、防銹、防磨損的效果,防止T2泄漏。
(4)DC鋼瓶和T3鋼瓶保溫設計
建議:設計一個保溫罩,要求在換鋼瓶的時候,保溫罩要容易拆裝。
原因:主要是保證DC、T3進C4065、C4067時溫度合適,流動性較好,同時適當的溫度也有利于還原和后期活性,一般控制在45℃左右。北方尤其要注意這個問題,南方冬天可能也會要加保溫罩。
(5)有關里瓦泵和莫依諾泵的建議
建議:本裝置使用的T3/DC泵為里瓦的泵,原漿泵為莫依諾的泵。質量和性能比較好,建議在試車初期一定要把 這個聯鎖先試好,這樣可以在后面試車時不至于把泵損壞(聯鎖內容為:泵出口壓力高泵自停)。在生產過程中,泵出現問題zui多的就是泵本體的單向閥堵,所以設計時一定要考慮到泵本體單向閥堵如何方便處理(包括T2的泵也是這種問題)。
(6)T2泵出口阻尼器設計
現象:有部分裝置在T2泵的出口加裝了阻尼器,本人不建議這種設計。
原因:本裝置用的T2為純溶液,十分危險。如果泵出口設計阻尼器,會給管線沖洗帶來及大的困難。尤其是堵塞時候,處理起來十分棘手。
(7)T2系統ESD開關設計
建議:HS1503-1A設計要離T2鋼瓶儲罐25-45米的地方。
原因:現場一旦有泄漏,這個距離操作相對安全,且易觀察現場情況。
2.反應回路系統
(1)FI4001-3流量計設計
原因:此流量計為文丘里流量計,其前后直管段的距離至少是管徑的3倍以上,防止FV4001-39的排放造成測量不準確。
(2)反應器色譜分析表AI4001A/B取樣點設計
建議:寒冷地區,取樣口在K4003出口水平段處較好,南方高溫度地區,K4003出口水平段和垂直段都行。
原因:轉力商在設計反應器色譜分析表的取樣點時,一般是在K4003的出口取樣,K4003出口是個90度的彎頭,寒冷地區將取樣點設在彎頭的水平段,不建議設在彎頭的垂直段,不然會導致重組分值測量不準確。
其次,取樣分樣表不能離取樣點太遠,太遠也會導致其分析取樣值不準確。還有其它一些小細節,如取樣引線的溫度,取樣箱的溫度等,AI4001A/B標定時要有一標一用等。強烈建議AI4001A/B這兩塊表從設計、施工、安裝、使用一定要有分析儀表專用人員來跟蹤。不過垂直段取樣的優點是不容易堵塞取樣管,南方全年溫度較高,可采取這種設計。
(3)建議在PDS大小頭結構設計
建議:PDS里面設置刀片。原因:開工期間工況不穩,原料易有雜質,反應器有結片的可能。如果不設置刀片,容易把片料帶到C5009,zui終堵塞后系統,甚至可將整個C5009堵塞。西北某石化因PDS沒大小頭沒設置刀,開工就發生過堵滿C5009的惡性事件,zui后停工清理半個月。當然,設置刀會堵塞大小頭,但處理及時,一般影響不大,單套PDS一般可滿足反應器27-30t/h要求,只是用單套PDS能耗比較高。
(4)K4003密封氣設計
建議:①裝置內要有高壓氮氣壓縮機和高壓氮氣緩沖罐。②高壓氮氣緩沖罐有減壓閥管線到K4003做二級密封握和隔離氣。③導葉吹掃處建議用HN,防止反應。原因:若公用公程停氮氣,我們有足夠的時間保證K4003的密封氣(正常一級用乙烯密封)、二級密封氣、隔離氣的暫時穩定,從而有充足的時間采取I型殺死后再停車。設計K4003的密封氣時,要充分的考慮到壓縮機的聯鎖。
(5)T2注入線的設計
建議:在反應器上做兩個T2注入口,一備一用,一個在反應器器壁,另外一個設到反應器底部。原因:T2會與乙烯或者乙烯中的雜質發生反應形成粘壁物,容易堵塞管線。另外,靠近反應器的T2管線應該采用對接焊的方式,且保持管內壁光滑,無凹凸,防止管線堵塞。另,可以把反應器底部的注入口做為一個備用口,且不用載氣,等反應器運行周期滿后,再處理好堵塞的位置。
反應器底部T2的注入口主要缺點在于可能會堵塞C4001的分布板,但是沿海某大型石化LLDPE裝置連續用了近5個月,分布板沒有任何堵塞的跡象。優點是T2注入口不會反應物料雜質的影響而帶來注入口的堵塞。
(6)C4001反應器擴大段保溫設計
建議:C4001反應器擴大段時不加保溫。
原因:因為C4001擴大段時比較容易粘細粉,如果散熱不及時,極易生產片狀塊料,所以建議此處不要加保溫,以便發反應器擴大段的散熱,延長反應器的運行周期。西北某石化LLDPE裝置做了此項技改后,反應器運行周期從原來的9個月延長到近12個月。
(7)調溫水系統設計
①E4007A/B的循環水入口zui好設計過濾器,因E4007A/B為板式換熱器,容易堵塞。②D4010zui好設計一個液位計,以方便主操比較直接觀察調溫水系統的情況。尤其是當E4002A/B有內漏的時候,通過D4101液位的變化觀察比較直接。③調溫水的換熱器,正常生產為一備一用,設計時要充分考慮到備用換熱器的氮封問題??勺鰧S玫獨饩€做氮封,同時給備用換熱器兩端做專用的密封蓋,防止備用換熱器腐蝕生銹,損壞設備,不利于長周期運行。
(8)TE4002-2的設計
建議:TE4002-2的設計位置盡量靠近G4004/4005的出口。原因:因為TIC4002-2為反應器溫度的二級控制,其測量點靠近水泵出口,給水閥TV4002A/B反饋時間較短,調節溫度不容易滯后。
3.尾氣回收系統及其它
(1)K5206入口過濾器設計
建議:K5206設計兩個過濾器,一備一用,且要設計雙倒淋。原因:這樣清理的時候不僅方便,而且置換也非?????梢赃_到提高效率,節能降耗,提高安全系數的目的。如果只有一個過濾器,在清理的時候要?;厥諝鈮嚎s機K5206,在這期間約2200kg/h左右的重組份要往火炬排放,能耗非常大。再加上氮氣置換和拆裝的時間,前后要花費8小時左右,并存將雜質帶入反應器的風險。如果設計一備一用,清理過濾器前后只要1.5小時,達到了提高效率,節能降耗,提高安全系數的目的。
(2)PV5206-1的入口接點設計
原因:PV5206-1的入口接點設計與G5215/5216的出口接點一定要有距離,且G5215/5216的接點一定要靠近E5208的垂直段,防止G5215/5216的液體竄入PV5206-1。
(3)種子床D5641/5642的設計
建議:D5641/5642里面的料一定要設計相應的管線,能接C5009的料,又能把料送到擠壓機。原因:給C5009zui大的緩沖余地,可防止在開工期間,后系統出現問題而將反應器C4001憋停。接C5009料的zui小負荷應該滿足反應器冷凝態的生產負荷。
(4)Y5012的設計
建議:①Y5012的下料口直管段不可太長。②在KV5012-1B的下部設計一個側開門。原因:①Y5012的下料口直管段太長,不僅容易使粉料的細粉增加,而且還會對Y5012的篩網產生較大的重力,從而影響篩網的長周期使用。②在KV5012-1B的下料口經常會出現堵塞的情況,在KV5012-1B的下部設計一個側開門不僅清理時比較方便,也大大的減少了工藝波動,很好的控制了事故的發生。
(5)C5009的防爆片設計
建議:C5009防爆片前要有手閥。原因:防止開工時工況不穩,C5009料位高,易將防爆片打破,建議將防爆前加手閥,這樣不僅更換方便,更有利于安全和長周期運行。
(6)S6213上部管線設計
建議:S6213的下面設計一個能側開的小門或是短節。
原因:一旦S6213堵或都S6213上部Y6201插板閥門漏料,拆的時候特別方便。西北某LLDPE裝置堵過多次,因為設計不合理,處理的時候耽誤時間。嚴重的時候,C5009料板結,影響反應器生產。
(7)脫氣倉的設計
①建議在PV5009-39前加一道手閥,防止其出現故障時,無法處理。②建議在FV5009-9、FV5009-11、TV5022-1、FV5019-1加旁通線,以便于維修。③HV5009-8閥下的手孔,設計時一定要考慮到拆卸、倒料方便。④Y5019、Y5012的下料口設計在巡檢比較方便的地方,以防堵塞不能及時發現。
4.結語
設計方面的工作涉及到工藝、設備、儀表、電氣和各地區的氣候條件,是個十分復雜的工作,本人大多是站在工藝和操作層面來考慮問題。
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